3 2米水泥磨提产降耗

3 2米水泥磨提产降耗,水泥磨提产降耗的措施探究中国期刊网 如何在提高产量的同时,降低水泥生产中的能源消耗,是水泥生产企业关注的重要问题。 水泥粉磨是水泥生产过程中一个重要的环节,粉磨过程电耗要占总电耗45%~50%,应做水泥磨提产及节能降耗 水泥磨提产及节能降耗 水泥家园 11:14 关注 一、球磨机的工作原理 1、很少一部分磨球抛落,
  • 水泥磨提产降耗的措施探究中国期刊网

    如何在提高产量的同时,降低水泥生产中的能源消耗,是水泥生产企业关注的重要问题。 水泥粉磨是水泥生产过程中一个重要的环节,粉磨过程电耗要占总电耗45%~50%,应做水泥磨提产及节能降耗 水泥磨提产及节能降耗 水泥家园 11:14 关注 一、球磨机的工作原理 1、很少一部分磨球抛落,起破碎作用。 2、大部分磨球滚落,起冲击研磨水泥磨提产及节能降耗

  • 技术 | 水泥磨提产降耗改造实践mm

    2013年6月至2014年3月完成了水泥磨的提产改造,改造后,选粉机选粉效率由3367%提高到6573%,水泥磨台时产量年平均提高3765 t/h;水泥磨吨水泥电耗年平均降经过一系列调整后,P·O425水泥入磨物料粒度达到45 μm筛筛余47%,80 μm筛筛余21%,200 μm筛筛余83%,比表面积180 m2/kg。 3 磨机系统提产降耗的措施 31 合理的研磨技术 | Φ38 m×13 m水泥磨提产降耗的措施物料

  • Φ38m×13m双闭路水泥磨提产降耗的措施物料

    3 磨机系统提产降耗的措施 31 合理的研磨体级配 辊压机系统调整成功后,磨机主要考虑提升粉磨效率、降低磨机电流及保持合理的出磨水泥颗粒级配,而一味地多加球和段对提水泥的 28 天强度与其细度及粒度分布息息相关,过多的小颗粒 (<2um)的存在会引起水泥的断裂,多的大颗粒 (>32um)则会影响水泥的整体强度,因此,232um之间的颗粒度及干货!水泥企业提产降耗必看!抓住源头解决才是长久之计

  • 水泥磨辊压机提产降耗的技术改造辊子

    2016 年年初,我公司对 2#水泥磨辊压机系统进行了一系列的提产降耗技术改造,取得了理想的效果,现把改造情况分享给大家。 (1)水 泥 磨 规 格 为Φ38 m×13 m中 心 传 动 在水泥磨辊压机高产低耗的技术改造中要注重改造的合理性。 所谓合理性的改造是依托于在传统工艺的基础上去其糟粕而进行的创新优势改造。 在实际设备操作的过程中。 作为水泥磨辊压机提产降耗的技术改造 科学猫

  • Φ38 m×13 m水泥磨系统提产降耗改造OSepa

    为进一步降低工序电耗,2014年11月和2016年7月又分别对3条粉磨系统进行了工艺优化,达到了增产降耗的目的。 由于采用了不同的工艺配置,3台磨机改造效果也不尽相同。 1 立磨系统正常运行时,严格控制立磨出口温度在85~90℃,研磨压力控制在11~13MPa,料层厚度控制在90~110mm。 2 将喷口环由内循环改为外循环降低系统电耗 利生料立磨系统提产降耗的措施|立磨系统|提产降耗|粉磨技术

  • 水泥磨提产降耗的措施探究中国期刊网

    如何在提高产量的同时,降低水泥生产中的能源消耗,是水泥生产企业关注的重要问题。 水泥粉磨是水泥生产过程中一个重要的环节,粉磨过程电耗要占总电耗45%~50%,应做好粉磨工艺研究,积极采取针对性措施提产降耗,为更好的提升经济效益,实现可持续发展奠定坚实基础。 一、水泥磨设备参数概述 某企业(甘肃京兰水泥有限公司水泥粉磨)现配套4台Ф32*13m3 磨机系统提产降耗的措施 31 合理的研磨体级配 辊压机系统调整成功后,磨机主要考虑提升粉磨效率、降低磨机电流及保持合理的出磨水泥颗粒级配,而一味地多加球和段对提高产质量没有任何帮助,还会导致磨机电流增高,电耗居高不下。 研磨体对物料进行有效冲击时,冲击的次数越多,粉磨效率就越高,在装载量不变的情况下,研磨体规格越小,其个数就会越多,Φ38m×13m双闭路水泥磨提产降耗的措施物料

  • 深圳台泥水泥技术:水泥磨系统提产降耗改造!

    根据生产经验在熟料易磨性系数大于085时,3#磨机开启OSepa1000选粉机系统,P·O425水泥台时产量 提高至145 t/h,提产明显,工序电耗2995 kWh/t,略高于1#、2#磨机工序电耗;熟料易磨性系数小于081 时,开启OSepa1000选粉机系统P·O425水泥台时2016 年年初,我公司对 2#水泥磨辊压机系统进行了一系列的提产降耗技术改造,取得了理想的效果,现把改造情况分享给大家。 1 改造背景 11 设备状况 (1)水 泥 磨 规 格 为Φ38 m×13 m中 心 传 动 磨,辊压机为成都利君CLF14065,配置N2500 高效选粉机,辊压机初始辊子直径为 1 400 mm,辊面宽度为 650 mm,设计物料通过能力为 235~335 t/h,磨机设计台时水泥磨辊压机提产降耗的技术改造辊子

  • 生料立磨系统提产降耗的措施|立磨系统|提产降耗|粉磨技术

    立磨系统正常运行时,严格控制立磨出口温度在85~90℃,研磨压力控制在11~13MPa,料层厚度控制在90~110mm。 2 将喷口环由内循环改为外循环降低系统电耗 利用7月26~31日定检时间进行改造,主要采用外循环喷口环替代内循环喷口环,喷环间隔距离与角度(45°)未变,喷环宽度增加约60~70mm(见图1和图2),即通风面积变大,从而改变气流如何提产节能降耗,成了摆在我们面前的重要问题,经过单位同仁半年多的努力,对这个生料立磨系统综合优化,先后经过几次改造,从管理及设备等多方面入手,终于取得可惜的成果。 2 问题 经过技术专家的研判,发现问题颇多。 首先找到喷环设计不合适,通风面积太小,造成喷环处气流速度过大,气流阻力太高、循环负荷太大,致使料层不稳定,电耗偏高;挡料圈的生料立磨系统提产节能降耗的技术改造中国期刊网

  • 原料磨提产降耗改造升级实践百度文库

    ②磨内压差增高。 ③磨 整体通风状态。 如果加大磨下箱体的空间可以改善磨内通风状 辊的损耗大。 造成以上情况的原因是磨盘料层厚,同时大量成 况,减少热风入口处两磨辊的磨损速度。 对于磨盘料层的稳定 品不能被分选出悬浮在磨内。 通过降低挡料圈的高度仍然改变 和提高气体提升能力都有很大帮助。 以此制定了改造方案:磨 不了以上运转状态。 机下箱体向下加.一台年产65)5-吨的水泥粉磨系统每年多耗用电费为1.482.250元,通过技术改 造,每年可节约200多万度电.对每一个水泥生产厂商都很有意义。 4、技术改造 水泥磨产量受多方面因素的影响,如磨内级配不合理、物料易磨性差、选粉效率低等。 但系统阻力大降低磨机产量, 无疑是非常突出的一个环节。 这里所讲的技术改造.是通过降低闭路水泥粉磨系统的阻力,闭路水泥磨的节能降耗、增产技术改造 豆丁网

  • Φ38×130m磨机提产降耗技术分析报告(1)

    Φ38×130m磨机提产降耗技术分析报告 2005年初集团公司提出“通过技改技措解决制约企业产能发挥的瓶颈问题,进一步节能降耗,增加经济效益,提高企业劳动生产率”的号召。 各子公司根据本公司的情况在节能降耗技改方面都做了很多的工作,并取得了较好的效果。 为进一步推进节能降耗工作、推广各子公司成功的技改经验,充分发挥集团的优势,实现资源共享。 设经过一年多来运行,效果良好,目前磨机台时产量稳定在180t/h(PO42水泥,比表面积365m/kg),平均电耗3478kWh/t。 改造方案利用现有水泥调配库各原料仓,对仓下设备进行改造。 更换石膏仓出口处定量给料机,保留原有入磨皮带机不动,靠此皮带机输送脱硫石膏直接入磨。 熟料仓出口处定量给料机更换为220t/h大量程给料将石灰石仓及备用仓出口处定量给料机旋38m13m水泥磨提产到180th的技术改造 豆丁网

  • 深圳台泥水泥技术:水泥磨系统提产降耗改造!

    改造后的效果:改造后,1#、2#水泥磨机钢球装载量为173 t,3#水泥磨机钢球装载量为180 t,但磨内钢球直径较小,运行时现场噪音下降11 dB,场所噪音明显降低。 改造后生产P·O425水泥时。 1#磨机台时产量达到135 t/h,工序电耗2972 kWh/t,2#磨机台时产量138 t/h,工序电耗2961 kWh/t。 在实际生产运行期间发现磨系统循环负荷较高,回粉内有部分成水泥磨系统为两台Ф32 m×13 m球磨机加两台CLF14030辊压机的联合粉磨系统。 随着生产设备的磨损、市场竞争的日益激烈,以及对能耗要求的不断提高,为了进一步提高水泥产能、降低电耗和节约成本,我公司于2017年开展了一系列的技术改造,取得了预期效果。水泥磨系统提产降耗技术改造《水泥》2018年07期

  • 干货!水泥企业提产降耗必看!抓住源头解决才是长久之计

    Epsilon 4 可在35分钟内满足最新的国际水泥测试标准 ASTM C11415 和 ISO 295812 的要求。 Epsilon 4 凭借卓越的分析性能,较低的购置成本,既可以当作中小型水泥厂、水泥粉磨站或石灰石矿山的日常质量控制仪器,也可以用作大型水泥厂质量控制波谱仪 XRF 的备用分析仪器,减少波谱仪故障停机或检修所水泥粉磨节能降耗的技术措施,目前,我国水泥年生产总产量已经突破16亿t,约占世界水泥总产量的50%,水泥工业是我国工业领域中的能耗大户。在水泥粉磨节能降耗的技术措施 北极星环保网

  • 水泥磨辊压机提产降耗的技术改造 科学猫

    在水泥磨辊压机高产低耗的技术改造中要注重改造的合理性。 所谓合理性的改造是依托于在传统工艺的基础上去其糟粕而进行的创新优势改造。 在实际设备操作的过程中。 作为企业要及时对出现的问题进行相应的改造,改造目的要明确要以低耗高产为主打。 通过一些科学合理的改革实现对水泥磨辊压机科学化使用和高效化利用,用科学技术手段来实现水泥制造的高效性②磨内压差增高。 ③磨 整体通风状态。 如果加大磨下箱体的空间可以改善磨内通风状 辊的损耗大。 造成以上情况的原因是磨盘料层厚,同时大量成 况,减少热风入口处两磨辊的磨损速度。 对于磨盘料层的稳定 品不能被分选出悬浮在磨内。 通过降低挡料圈的高度仍然改变 和提高气体提升能力都有很大帮助。 以此制定了改造方案:磨 不了以上运转状态。 机下箱体向下加原料磨提产降耗改造升级实践百度文库

  • 32米水泥磨机提产途径

    32米水泥磨机提产途径,分析提高球磨机产量的直接途径提供分析提高球磨机产量的直接途径急寻32米长13米水泥磨机台时产量上海粉磨科技急寻32米长13米水泥磨机台时产量2011年10月20日如椎26#215;130(7) 研磨体窜仓当隔气板之间有大缝或篦板连接螺丝水泥磨主电机电耗占比为559%,辊压机电耗占比为248%,辊压机电耗占比偏小,球磨机电耗偏大。 同时对系统进行取样计算高效选粉机选粉效率55%,通过绘制Tromp曲线其漏选率达到24%,清晰度系数K=041,选粉精度较差。 V型选粉机的选粉效率45%,效率低下。 现场排查发现V选打撒板磨损严重,高效选粉机磨损撒料盘磨严重,辊压机辊面条纹已磨平。 针对标定热工标定在水泥磨系统工艺诊断的实践陈博文中国期刊网

  • 闭路联合粉磨系统提产降耗的措施百度文库

    摘 要 联合 粉磨 系统 的节 能降耗应从各子系统入手 ,并实施精细化操作 ; “ 分段粉磨”优势的发挥取 决于各单段粉磨潜 力的挖掘 ;对于单风机 系统 ,应尽可能调整辊压机 和V型选 粉机 ,而不要频繁调整0 一 S e p a 高效 选粉 机 的一 、二 次风来 满 足v型选 粉机 的用 风量 ,合 理 匹配一 、二 、三次风 的用 量 ,否则 ,将导 致 0 一 S e p a 高效选粉机 内部流场不均匀 ,不利 于高1、从源头抓起,严格控制进厂脱硫石膏 水分。对每日进厂的脱硫石膏进行晾晒,将入 磨物料综合水分控制在15%以内,为提高水泥 磨台产创造条件。 2、对水泥生产配比进行优化,用粉煤灰 替代水渣,降低入磨物料水分及提高入磨物料 易磨性。提高水泥磨台时产量百度文库

  • 应用领域

    应用范围:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
    物 料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等

    在线留言